第16卷第5期2006年5月
中国冶金
China
VoI.16,No.5
Metallurgy
Mav2006
连铸结晶器电磁制动的使用效果分析
战东平1,
宋景欣1’2,
姜周华1,
龚
伟1,
程乃良2,
郭振和2,邹俊苏2
(1.东北大学材料与冶金学院,辽宁沈阳110004;2.宝钢集团梅山公司炼钢厂,江苏南京210039)
摘要:对梅钢2号连铸机采用的FC-Mold(Flow
Control
Mold)全幅2段电磁制动器使用效果进行了研究。结
果表明,随着线圈电流强度的增加,磁场强度增大,结晶器内流动情况随之发生变化。当下部线圈电流为800~
850
A时,结晶器下部磁场强度在0.35~0.45T左右。上部线圈电流从100A增加到400A时,结晶器上部磁
场强度随电流强度增加从0.2T增加到0.3T以上。采用电磁制动技术后,结晶器液面波动幅度明显降低,结晶器内钢液温度约上升10℃左右,钢中非金属夹杂物数量较少且尺寸较小,未发现直径大于20lxm的夹杂物。但采用电磁制动后仍发生了卷渣现象,该技术还有待于进一步优化研究。关键词:炼钢;连铸;电磁制动;夹杂物;梅钢
中图分类号:TF777
文献标识码:A文章编号:1006—9356(2006)05—0023—03
ApplicationEffectofElectromagneticBrake
inContinuousCasting
ZHANDong—pin91,
Mold
GONG
SONGJing—xinl”,JIANGZhou—hual,
GUOZhen-he2,
Weil,
CHENGNai—lian92,
(1.Schoolof2.Baosteel
ZOUJun—SU2
MaterialsandMetallurgy,NortheasternUniversity,Shenyang110004,Liaoning,China;
MeishanIronandSteelCooperation,Nanjing210039,Jiangsu,China)
Abstract:TheusingeffectofFlowControlMoldElectromagneticBrake(EMBR)at2#continuous
current
casterinMeis—
hanSteelwasstudied.Itshowsthatwithincreasingofthefiedandtheflowfieldin
current
strength,the
magneticfieldintensityisintensi—
moldischanged.Themagneticfieldintensityinlowermoldis0.34~O.45Twhenthe
current
oflowercoilis
800~850A.Whenthe
to
of
upper
coilincreasesto400Afrom200A,the
magnetic
fieldintensityinuppermoldincreasestionof
morethan0.3T
from0.2T.WiththeusingofEMBR,theheightvaria—
moltensteelinmoldiSdecreasedobviously。thetemperatureofmoltensteelinmoldincreasesabout10℃,
moltensteel
occurs,so
are
theinclusionamountsinbutslag
lessandtheirdiameters
are
smeller,thebiggest
diameterisunder20/zm.
entrapmentstillEMBRcontrollingtechnologyshouldbestudiedfurther.casting;EMBR;inclusion;MeishanSteel
Keywords:steelmaking;continuous
近年来,随着用户对钢材质量的要求越来越高,纯净钢的需求量亦迅速增长,对钢水质量和连铸生产的控制技术都提出了很高的要求。由于电磁制动技术能在高拉速生产过程中显著改善铸坯质量,因而受到极大的重视并得到发展和广泛运用[1 ̄3]。国外对该项技术研究较早,ABB和川崎公司早在20世纪80年代初就开始致力于电磁制动器的研制工作。国内梅山炼钢厂为适应高效连铸的需要,从ABB公司引进了FC—Mold(Flow
Control
连铸机上的使用效果进行研究,目的是为该技术在国内推广应用提供借鉴。1
FCMold电磁制动技术
梅山炼钢厂从ABB公司引进的FC—Mold全
幅2段电磁制动器装置见图1。该装置有上、下两段磁场,其中上段磁场位于弯月面附近,用于制动向上的反转流和抑制弯月面的波动;下段磁场位于水口下方,用于制动从水口吐出的高速流股,并在其下游获得”活塞”流动,从而改善铸坯表面质量和减少内
Mold)全
幅2段电磁制动器。针对此电磁制动器在梅钢2号
作者简介:战东平(1976一),男,博士,讲师;
E—mail:zhandp23@163.com;修订日期:2005—12—28
万方数据
24
中国冶金第16卷
图1
FC-Mold装置示意
Fig.1
SchematicviewofFlowControlMold
部夹杂。2
电磁制动使用效果研究
2.1
对结晶器内磁场强度的影响
图2为采用不同电流条件下的上下线圈中心位
置对应的铸坯中心位置的磁场强度。从中看出影响磁场分布的一个重要参数是电流强度。随着电流强度的增加则磁场强度增大。结晶器下部磁场强度在
0.35~o.45T左右,结晶器上部磁场随电流强度增
加从0.2T增加到0.3T。经流场分析,该磁场强度可满足结晶器内流场控制的要求。
圈2不同电流强度情况下的磁场强度
Fig.2
Magneticfieldintensityindifferentcoil
current
2.2对结晶器内弯月面附近钢液温度的影响
图3为连铸结晶器内弯月面附近钢液温度的实测结果。在相同拉速条件下,采用电磁制动后钢液温度较未采用电磁制动时约上升10℃左右。其原因是,从水口侧孑L吐出的向上流股在水平磁场的排斥作用下向上提升,使上环流区的位置提高、范围缩小。而从水口侧孔吐出的流股须经水平磁场作用区才能向下流动,在电磁力的作用下,向下流动的钢液被显著减速,分布更为均匀,下环流几乎不出现,使钢液在磁场作用区上方的滞留时间增加,从而提高了弯月面附近的温度[4]。
万
方数据图3
电磁制动对结晶器内钢液温度的影响
Fig.3
Effectof
EMBR
on
temperatureofliquidsteelinmold
2.3对结晶器内钢液面高度波动的影响
图4显示了同一拉速下结晶器内钢液面的波动
情况(由安装在结晶器宽面中部的涡流式液面传感器检测)。采用电磁制动可明显降低结晶器液面的波动幅度。当关闭电磁制动装置后,结晶器液面波动明显加强,液面波动幅度明显变大。
蕴酉丽GA
拉速1.6m/min
锕液面波动曲线
下线圈电流0A圈电流200.
上线圈电流0A
下线圈电流
-850A
15:36:55
15:40:1515:43:40
15:47:0015:50:20
时间
图4
电磁制动对结晶器内钢液面波动的影响
Fig.4
Effectof
EMBR
on
heightvariationof
moltensteelinmold
2.4对钢中非金属夹杂物的影响
对梅钢采用电磁制动条件下生产的连铸坯沿中
间和窄面边部取样,用LEICAQ600S图象仪、DM—
RME显微镜分析钢中的非金属夹杂物情况,结果见表1。可以看出,采用电磁制动后,钢中夹杂物直径
较小,且数量较少,有的视场中未发现夹杂物,夹杂物最多的视场中有17个夹杂物,钢中未发现直径大于20雎rn的夹杂物。钢中夹杂物主要是二氧化铝,只有少部分MnS、MgO-A1。0。等复合夹杂物。
在不加电磁制动时,流场在结晶器中形成上下两个大回旋区。向上的回流速度大,提高了弯月面下的流动性,增大了保护渣被卷入钢液的几率。由于连铸结晶器内的夹杂粒子一般都是非金属氧化物,电导性很弱,故主要靠钢液的黏性夹带作用和所受浮力作用而运动。此时,几乎所有夹杂物粒子首
先要进入上下两个回流区运动。这主要是水口附近
第5期
战东平等:连铸结晶器电磁制动的使用效果分析
高速流动的钢液黏性夹带作用所致。其只有随着运动路程增加、动量作用减弱、浮力作用突出,才能逐渐摆脱回流区上浮。而有些浮力作用不足以抵抗黏性夹带作用的粒子随钢流下潜。然而,当施加电磁
制动时,钢液回流区整体上移,结晶器下部回流区基本消除,浮力作用易突出,夹杂物粒子在流场内运动的路程缩短,增加了夹杂物被保护渣层捕获的机会‘5|。
部位外弧表面外弧1/4中心内弧1/4
——总量个平均直径/pm
表1铸坯夹杂物分布
Table1
Distributionof
nonmetallicinclusionsincustingslab
有夹杂物的视场数分布/个
6~10
11~15
16~20
/
1~5
141368
m平均面积/肛2
内弧表面4
日本川崎钢铁公司在采用电磁制动后,即使在
2.5
鉴于结晶器流场情况的复杂性,除了水口的匹配,还涉及到断面尺寸和氩气泡行为,下一步工作将着重研究电磁制动与水口插入深度、吐出口角度、结晶器宽度及拉速之间的匹配关系,进行整体优化。3
m/min以上高速连铸时,结晶器内的保护渣也
不会卷入钢液中,从而显著减少了因卷入保护渣所造成的缺陷[5]。而目前梅钢的电磁制动技术应用还存在一定差距,采用电磁制动后虽获得了较好的夹杂物水平,但仍在铸坯窄面靠近结晶器的位置发现了含钾的夹杂物。其形貌见图5、成分见表2。其基本原因估计是水口插入过浅、吐出口角度不合适而造成卷渣所致。
结论
(1)采用电磁制动时,结晶器下部磁场强度在
0.35~0.45T左右。随上部线圈电流强度从100A
增加到400A,结晶器上部磁场强度从0.2T增加到
0.3
T以上。
(2)采用电磁制动后,结晶器内弯月面处钢液
温度较未采用电磁制动时约上升10℃左右。
(3)采用电磁制动可明显降低结晶器液面的波动幅度。
(4)采用电磁制动后,钢中夹杂物直径较小且数量较少,钢中未发现直径大于20”m的夹杂物,但在铸坯窄面靠近结晶器的位置发现了含钾的夹杂物。
(5)梅钢全幅2段电磁制动器的使用技术还有
图5铸坯中含钾夹杂物
Fig.5
Inclusionofcontaining
待于进一步优化研究。
参考文献:
[1]金百刚,黄军涛,王恩剐,等.方坯电磁制动磁场的模拟研究
[J].钢铁研究学报,2003,15(5):9-13.
E2]黄军涛,赫冀成.方坯结晶器电磁制动夹杂物运动轨迹的数值
模拟[J].东北大学学报(自然科学版),2000,21(1):97—99.[3]李宝宽。赫冀成,贾光霖,等.薄板坯连铸结晶器内钢液流场电
磁制动的模拟研究EJ].金属学报,1997,33(11):1207—1214.[4]干勇,张如斌,陈志凌,等.炼钢一连铸新技术800问[M].北
京:冶金工业出版社,2003.
[5]韩至成.电磁冶金学[M].北京:冶金工业出版社,2001.
kaliuminslab
表2夹杂物成分
Table2
Compositionofinclusion
原子分数/%
元素
o
KK
质量分数/%
21.647.6428.434.2638.03100.00
Al
SiKKFe
KK
总计
万方数据
连铸结晶器电磁制动的使用效果分析
作者:
战东平, 宋景欣, 姜周华, 龚伟, 程乃良, 郭振和, 邹俊苏, ZHAN Dong-ping,SONG Jing-xin, JIANG Zhou-hua, GONG Wei, CHENG Nai-liang, GUO Zhen-he, ZOU Jun-su
战东平,姜周华,龚伟,ZHAN Dong-ping,JIANG Zhou-hua,GONG Wei(东北大学材料与冶金学院,辽宁,沈阳,110004), 宋景欣,SONG Jing-xin(东北大学材料与冶金学院,辽宁,沈阳,110004;宝钢集团梅山公司炼钢厂,江苏,南京,210039), 程乃良,郭振和,邹俊苏,CHENGNai-liang,GUO Zhen-he,ZOU Jun-su(宝钢集团梅山公司炼钢厂,江苏,南京,210039)中国冶金
CHINA METALLURGY2006,16(5)4次
作者单位:
刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
参考文献(5条)
1. 韩至成 电磁冶金学 2001
2. 干勇;张如斌;陈志凌 炼钢-连铸新技术800问 2003
3. 李宝宽;赫冀成;贾光霖 薄板坯连铸结晶器内钢液流场电磁制动的模拟研究 1997(11)
4. 黄军涛;赫冀成 方坯结晶器电磁制动夹杂物运动轨迹的数值模拟[期刊论文]-东北大学学报(自然科学版)2000(01)
5. 金百刚;黄军涛;王恩刚 方坯电磁制动磁场的模拟研究[期刊论文]-钢铁研究学报 2003(05)
引证文献(4条)
1. 幸伟. 倪红卫. 张华. 何环宇. 成日金 钢中夹杂物去除技术的进展[期刊论文]-特殊钢 2009(2)2. 宋秀安 连铸技术的发展与现状[期刊论文]-铸造工程 2008(2)
3. 赵李平. 杨智 高效化板坯连铸生产的实现[期刊论文]-金属材料与冶金工程 2008(3)
4. 陈芝会. 王恩刚. 雷洪. 赫冀成 电磁制动下结晶器内流体流动行为的数值研究[期刊论文]-钢铁 2008(8)
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgyj200605006.aspx
第16卷第5期2006年5月
中国冶金
China
VoI.16,No.5
Metallurgy
Mav2006
连铸结晶器电磁制动的使用效果分析
战东平1,
宋景欣1’2,
姜周华1,
龚
伟1,
程乃良2,
郭振和2,邹俊苏2
(1.东北大学材料与冶金学院,辽宁沈阳110004;2.宝钢集团梅山公司炼钢厂,江苏南京210039)
摘要:对梅钢2号连铸机采用的FC-Mold(Flow
Control
Mold)全幅2段电磁制动器使用效果进行了研究。结
果表明,随着线圈电流强度的增加,磁场强度增大,结晶器内流动情况随之发生变化。当下部线圈电流为800~
850
A时,结晶器下部磁场强度在0.35~0.45T左右。上部线圈电流从100A增加到400A时,结晶器上部磁
场强度随电流强度增加从0.2T增加到0.3T以上。采用电磁制动技术后,结晶器液面波动幅度明显降低,结晶器内钢液温度约上升10℃左右,钢中非金属夹杂物数量较少且尺寸较小,未发现直径大于20lxm的夹杂物。但采用电磁制动后仍发生了卷渣现象,该技术还有待于进一步优化研究。关键词:炼钢;连铸;电磁制动;夹杂物;梅钢
中图分类号:TF777
文献标识码:A文章编号:1006—9356(2006)05—0023—03
ApplicationEffectofElectromagneticBrake
inContinuousCasting
ZHANDong—pin91,
Mold
GONG
SONGJing—xinl”,JIANGZhou—hual,
GUOZhen-he2,
Weil,
CHENGNai—lian92,
(1.Schoolof2.Baosteel
ZOUJun—SU2
MaterialsandMetallurgy,NortheasternUniversity,Shenyang110004,Liaoning,China;
MeishanIronandSteelCooperation,Nanjing210039,Jiangsu,China)
Abstract:TheusingeffectofFlowControlMoldElectromagneticBrake(EMBR)at2#continuous
current
casterinMeis—
hanSteelwasstudied.Itshowsthatwithincreasingofthefiedandtheflowfieldin
current
strength,the
magneticfieldintensityisintensi—
moldischanged.Themagneticfieldintensityinlowermoldis0.34~O.45Twhenthe
current
oflowercoilis
800~850A.Whenthe
to
of
upper
coilincreasesto400Afrom200A,the
magnetic
fieldintensityinuppermoldincreasestionof
morethan0.3T
from0.2T.WiththeusingofEMBR,theheightvaria—
moltensteelinmoldiSdecreasedobviously。thetemperatureofmoltensteelinmoldincreasesabout10℃,
moltensteel
occurs,so
are
theinclusionamountsinbutslag
lessandtheirdiameters
are
smeller,thebiggest
diameterisunder20/zm.
entrapmentstillEMBRcontrollingtechnologyshouldbestudiedfurther.casting;EMBR;inclusion;MeishanSteel
Keywords:steelmaking;continuous
近年来,随着用户对钢材质量的要求越来越高,纯净钢的需求量亦迅速增长,对钢水质量和连铸生产的控制技术都提出了很高的要求。由于电磁制动技术能在高拉速生产过程中显著改善铸坯质量,因而受到极大的重视并得到发展和广泛运用[1 ̄3]。国外对该项技术研究较早,ABB和川崎公司早在20世纪80年代初就开始致力于电磁制动器的研制工作。国内梅山炼钢厂为适应高效连铸的需要,从ABB公司引进了FC—Mold(Flow
Control
连铸机上的使用效果进行研究,目的是为该技术在国内推广应用提供借鉴。1
FCMold电磁制动技术
梅山炼钢厂从ABB公司引进的FC—Mold全
幅2段电磁制动器装置见图1。该装置有上、下两段磁场,其中上段磁场位于弯月面附近,用于制动向上的反转流和抑制弯月面的波动;下段磁场位于水口下方,用于制动从水口吐出的高速流股,并在其下游获得”活塞”流动,从而改善铸坯表面质量和减少内
Mold)全
幅2段电磁制动器。针对此电磁制动器在梅钢2号
作者简介:战东平(1976一),男,博士,讲师;
E—mail:zhandp23@163.com;修订日期:2005—12—28
万方数据
24
中国冶金第16卷
图1
FC-Mold装置示意
Fig.1
SchematicviewofFlowControlMold
部夹杂。2
电磁制动使用效果研究
2.1
对结晶器内磁场强度的影响
图2为采用不同电流条件下的上下线圈中心位
置对应的铸坯中心位置的磁场强度。从中看出影响磁场分布的一个重要参数是电流强度。随着电流强度的增加则磁场强度增大。结晶器下部磁场强度在
0.35~o.45T左右,结晶器上部磁场随电流强度增
加从0.2T增加到0.3T。经流场分析,该磁场强度可满足结晶器内流场控制的要求。
圈2不同电流强度情况下的磁场强度
Fig.2
Magneticfieldintensityindifferentcoil
current
2.2对结晶器内弯月面附近钢液温度的影响
图3为连铸结晶器内弯月面附近钢液温度的实测结果。在相同拉速条件下,采用电磁制动后钢液温度较未采用电磁制动时约上升10℃左右。其原因是,从水口侧孑L吐出的向上流股在水平磁场的排斥作用下向上提升,使上环流区的位置提高、范围缩小。而从水口侧孔吐出的流股须经水平磁场作用区才能向下流动,在电磁力的作用下,向下流动的钢液被显著减速,分布更为均匀,下环流几乎不出现,使钢液在磁场作用区上方的滞留时间增加,从而提高了弯月面附近的温度[4]。
万
方数据图3
电磁制动对结晶器内钢液温度的影响
Fig.3
Effectof
EMBR
on
temperatureofliquidsteelinmold
2.3对结晶器内钢液面高度波动的影响
图4显示了同一拉速下结晶器内钢液面的波动
情况(由安装在结晶器宽面中部的涡流式液面传感器检测)。采用电磁制动可明显降低结晶器液面的波动幅度。当关闭电磁制动装置后,结晶器液面波动明显加强,液面波动幅度明显变大。
蕴酉丽GA
拉速1.6m/min
锕液面波动曲线
下线圈电流0A圈电流200.
上线圈电流0A
下线圈电流
-850A
15:36:55
15:40:1515:43:40
15:47:0015:50:20
时间
图4
电磁制动对结晶器内钢液面波动的影响
Fig.4
Effectof
EMBR
on
heightvariationof
moltensteelinmold
2.4对钢中非金属夹杂物的影响
对梅钢采用电磁制动条件下生产的连铸坯沿中
间和窄面边部取样,用LEICAQ600S图象仪、DM—
RME显微镜分析钢中的非金属夹杂物情况,结果见表1。可以看出,采用电磁制动后,钢中夹杂物直径
较小,且数量较少,有的视场中未发现夹杂物,夹杂物最多的视场中有17个夹杂物,钢中未发现直径大于20雎rn的夹杂物。钢中夹杂物主要是二氧化铝,只有少部分MnS、MgO-A1。0。等复合夹杂物。
在不加电磁制动时,流场在结晶器中形成上下两个大回旋区。向上的回流速度大,提高了弯月面下的流动性,增大了保护渣被卷入钢液的几率。由于连铸结晶器内的夹杂粒子一般都是非金属氧化物,电导性很弱,故主要靠钢液的黏性夹带作用和所受浮力作用而运动。此时,几乎所有夹杂物粒子首
先要进入上下两个回流区运动。这主要是水口附近
第5期
战东平等:连铸结晶器电磁制动的使用效果分析
高速流动的钢液黏性夹带作用所致。其只有随着运动路程增加、动量作用减弱、浮力作用突出,才能逐渐摆脱回流区上浮。而有些浮力作用不足以抵抗黏性夹带作用的粒子随钢流下潜。然而,当施加电磁
制动时,钢液回流区整体上移,结晶器下部回流区基本消除,浮力作用易突出,夹杂物粒子在流场内运动的路程缩短,增加了夹杂物被保护渣层捕获的机会‘5|。
部位外弧表面外弧1/4中心内弧1/4
——总量个平均直径/pm
表1铸坯夹杂物分布
Table1
Distributionof
nonmetallicinclusionsincustingslab
有夹杂物的视场数分布/个
6~10
11~15
16~20
/
1~5
141368
m平均面积/肛2
内弧表面4
日本川崎钢铁公司在采用电磁制动后,即使在
2.5
鉴于结晶器流场情况的复杂性,除了水口的匹配,还涉及到断面尺寸和氩气泡行为,下一步工作将着重研究电磁制动与水口插入深度、吐出口角度、结晶器宽度及拉速之间的匹配关系,进行整体优化。3
m/min以上高速连铸时,结晶器内的保护渣也
不会卷入钢液中,从而显著减少了因卷入保护渣所造成的缺陷[5]。而目前梅钢的电磁制动技术应用还存在一定差距,采用电磁制动后虽获得了较好的夹杂物水平,但仍在铸坯窄面靠近结晶器的位置发现了含钾的夹杂物。其形貌见图5、成分见表2。其基本原因估计是水口插入过浅、吐出口角度不合适而造成卷渣所致。
结论
(1)采用电磁制动时,结晶器下部磁场强度在
0.35~0.45T左右。随上部线圈电流强度从100A
增加到400A,结晶器上部磁场强度从0.2T增加到
0.3
T以上。
(2)采用电磁制动后,结晶器内弯月面处钢液
温度较未采用电磁制动时约上升10℃左右。
(3)采用电磁制动可明显降低结晶器液面的波动幅度。
(4)采用电磁制动后,钢中夹杂物直径较小且数量较少,钢中未发现直径大于20”m的夹杂物,但在铸坯窄面靠近结晶器的位置发现了含钾的夹杂物。
(5)梅钢全幅2段电磁制动器的使用技术还有
图5铸坯中含钾夹杂物
Fig.5
Inclusionofcontaining
待于进一步优化研究。
参考文献:
[1]金百刚,黄军涛,王恩剐,等.方坯电磁制动磁场的模拟研究
[J].钢铁研究学报,2003,15(5):9-13.
E2]黄军涛,赫冀成.方坯结晶器电磁制动夹杂物运动轨迹的数值
模拟[J].东北大学学报(自然科学版),2000,21(1):97—99.[3]李宝宽。赫冀成,贾光霖,等.薄板坯连铸结晶器内钢液流场电
磁制动的模拟研究EJ].金属学报,1997,33(11):1207—1214.[4]干勇,张如斌,陈志凌,等.炼钢一连铸新技术800问[M].北
京:冶金工业出版社,2003.
[5]韩至成.电磁冶金学[M].北京:冶金工业出版社,2001.
kaliuminslab
表2夹杂物成分
Table2
Compositionofinclusion
原子分数/%
元素
o
KK
质量分数/%
21.647.6428.434.2638.03100.00
Al
SiKKFe
KK
总计
万方数据
连铸结晶器电磁制动的使用效果分析
作者:
战东平, 宋景欣, 姜周华, 龚伟, 程乃良, 郭振和, 邹俊苏, ZHAN Dong-ping,SONG Jing-xin, JIANG Zhou-hua, GONG Wei, CHENG Nai-liang, GUO Zhen-he, ZOU Jun-su
战东平,姜周华,龚伟,ZHAN Dong-ping,JIANG Zhou-hua,GONG Wei(东北大学材料与冶金学院,辽宁,沈阳,110004), 宋景欣,SONG Jing-xin(东北大学材料与冶金学院,辽宁,沈阳,110004;宝钢集团梅山公司炼钢厂,江苏,南京,210039), 程乃良,郭振和,邹俊苏,CHENGNai-liang,GUO Zhen-he,ZOU Jun-su(宝钢集团梅山公司炼钢厂,江苏,南京,210039)中国冶金
CHINA METALLURGY2006,16(5)4次
作者单位:
刊名:英文刊名:年,卷(期):被引用次数:
参考文献(5条)
1. 韩至成 电磁冶金学 2001
2. 干勇;张如斌;陈志凌 炼钢-连铸新技术800问 2003
3. 李宝宽;赫冀成;贾光霖 薄板坯连铸结晶器内钢液流场电磁制动的模拟研究 1997(11)
4. 黄军涛;赫冀成 方坯结晶器电磁制动夹杂物运动轨迹的数值模拟[期刊论文]-东北大学学报(自然科学版)2000(01)
5. 金百刚;黄军涛;王恩刚 方坯电磁制动磁场的模拟研究[期刊论文]-钢铁研究学报 2003(05)
引证文献(4条)
1. 幸伟. 倪红卫. 张华. 何环宇. 成日金 钢中夹杂物去除技术的进展[期刊论文]-特殊钢 2009(2)2. 宋秀安 连铸技术的发展与现状[期刊论文]-铸造工程 2008(2)
3. 赵李平. 杨智 高效化板坯连铸生产的实现[期刊论文]-金属材料与冶金工程 2008(3)
4. 陈芝会. 王恩刚. 雷洪. 赫冀成 电磁制动下结晶器内流体流动行为的数值研究[期刊论文]-钢铁 2008(8)
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgyj200605006.aspx