2007年度优秀质量管理小组申报材料
行业名称: 煤 炭 企业名称:阳煤集团开元公司 小组名称: 机电QC 小组 发 表 人: 白常青 时 间: 2008年3月
小组成员分工情况:
制表:成云星 审核:俞平 时间:2007年1月18日
一、计划阶段
(一)现状调查
开元公司是一个兼并的小矿井,原设计能力只有90万吨。由于先天投入不足,再加上扩建时的煤炭市场疲软影响,造成我厂一些设备多为老产品,近几年虽然对一些设备进行了更新,但由于生产规模的急剧扩大,超期运行的设备难以全部更新,加上新增人员多,操作技能普遍欠缺,导致机电事故频繁,主要存在的问题有:
1、新增人员多,操作技能低,责任心不强。
2、设备更新不完全,经常存在新旧设备之间不匹配,造成瓶颈现象。
3、机电设备管理基础工作不扎实,考核不严。 4 、执行管理规定不严格,随意性太大。
制表:董小斌 审核:俞平 时间:2007年3月23日
㈡、确认目标:
根据集团公司其他矿机电管理状况和我矿生产的要求,为了保证2007年我们公司原煤产量完成220万吨,我们确定目标值是:
季度生产误时降到80小时以下
课题名称为:提高设备开机率
(三)可行性分析
画图:白常青 审核:俞平
时间:2007年4月6日
经过小组讨论后,根据历年小组活动情况,小组现场实施进展情况见PDCA 循环表,见下表:
表示计划实施进展情况
表示实际实施进展情况
制表人:成云星 审核:俞平 时间:2007年4月20日
(四)原因分析
针对我厂机电管理现状,为达到课题要求,我们多次召开QC 小组会议,从“设备原因、操作水平、管理问题”三个方面,对上述存在的问题进行了定性分析(详见下面分析关联图)。
画图:董小斌 审核:俞平 时间:2007年5月10日
㈣、确定主要原因:
通过以上分析,我们共找出原因5条,那么什么是主要原因呢? 我们对2006年各1-12月类影响生产事故进行了分析,请看统计表和排列图:
生产误时统计表
制表:董小斌 审核:俞平 时间:2007年5月25日
根据调查统计表,作排列图见下图:
生产误时排列图
人员操作不规范 执行规章随意性大 基础工作不扎实 员工责任心差 设备更新投入不足
制表:成云星 审核:俞平 时间:2007年6月2日
从排列图中可以看出,造成生产误时的主要原因是: 1、人员操作不规范; 2、执行规章随意性大。 3、基础工作不扎实 ㈥、制定对策:
制表:董小斌 审核:曹旭亮 时间:2007年6月25日 二、实施阶段(D )
1、为保证职工能坚持正规操作,杜绝损坏机器和配件,我厂加强职工技术培训,认真学习《岗位操作规程》,对操作规程的要点重点学习,讲解不正规操作的危害性,使每个职工基本做到正规操作。
2、针对常见机电事故频繁发生的问题,我们重点加强了周四职工技术培训,由工程技术人员和工人技师讲课,讲解机电设备的构造原理、性能、常见事故的处理与预防,提高职工整体素
质。
3、针对个别职工,因操作不当造成事故影响生产。我们加强了职工的思想教育,教育职工要爱岗敬业,增强责任心,刻苦学习操作技术,杜绝操作失误造成事故。
4、加强机电设备管理,采取包机制,责任到人,严格交接班,保证不把事故交给下一班。
5、检修班对所有设备进行全面检查,发现问题及时处理,对生产班汇报的问题,进行重点处理,保证所有设备可靠、安全。
6、检修班精心组织设备检修,保证生产正规循环。 7、以质量保安全,以安全促生产,争创机电安装和检修精品工程,厂管理人员对工程质量要一丝不苟,严格要求,对达不到优良工程的坚决推倒重来,以保证班班达到优良工程。
8、修改完善我厂的各种经济责任制考核办法.并与工资奖金拄钩,奖罚分明,促进了检修工程质量。
9、加强跟班值班干部巡回检查和考核工作,对查出的问题要严格按制度进行考核,并限期整改,逾期不处理的要再加倍处罚。
三、检查阶段(C ) ㈠、实施效果
经过多半年的实施,效果比较明显,结果见下表:
制表:董小斌 审核:俞平 时间:2007年10月11日
从上面、图表中可以看出:由于加强了设备检修,从三季度开始,达到了目标值:季度生产误时小于80小时的目标。
㈡、经济效益
由于我厂加强了机电检修工作,极大地减少了生产误时,使生产误时减少了近一半,从而促进了我公司原煤产量的提高,由2006年月均16.5万吨,提高到2007年的月产平均19.2万吨,月增产2.7万吨,减去设备材料消耗等成本,按吨煤58元计算,每月就创造效益156.6万元。
㈢、社会效益
由于原煤产量的大幅度的提高,促进了我公司经济效益的提
高,全矿实现了达产达效,实现了历史性的跨越。同时也使得我厂人均工资也有了大幅度的提高,由2005年的人均月工资2269元,提高到2007年的月均3198元,人均月收入提高了929元。产量的提高、工资的增长,促进了广大职工的积极性和责任感的提高,全队形成人人想工作,齐心协力抓生产的大好局面。
四、处理阶段(A ) ㈠、巩固措施
l 、我厂把加强设备检修,重视机电设备工程质量的有关规定纳入到作业规程中去,列入质量标准化工作中,形成制度化。
2、进一步修改完善机电检修制度、巡回检查制度等,认真抓好各项管理制度的落实和现场监督检查,保障各项机电工作的顺利开展。
3、继续抓好职工队伍的技术业务培训工作,提高职工队伍整体素质,以适应现在花生产的需要。
4、同矿有关部门沟通,更换两台橡胶筛,进一步提高原煤的通过能力。
㈡、遗留问题及下步打算:
1、遗留问题:通过这次活动,我们虽然达到了预期日的,但仍存在许多问题,如设备检修质量有时还不稳定,生产误时仍然偏高,职工素质还有待于提高,等等。这些都需要我们进一步努力,逐步去解决。
因此我们的下一个活动课题是:
10
2007年度优秀质量管理小组申报材料
行业名称: 煤 炭 企业名称:阳煤集团开元公司 小组名称: 机电QC 小组 发 表 人: 白常青 时 间: 2008年3月
小组成员分工情况:
制表:成云星 审核:俞平 时间:2007年1月18日
一、计划阶段
(一)现状调查
开元公司是一个兼并的小矿井,原设计能力只有90万吨。由于先天投入不足,再加上扩建时的煤炭市场疲软影响,造成我厂一些设备多为老产品,近几年虽然对一些设备进行了更新,但由于生产规模的急剧扩大,超期运行的设备难以全部更新,加上新增人员多,操作技能普遍欠缺,导致机电事故频繁,主要存在的问题有:
1、新增人员多,操作技能低,责任心不强。
2、设备更新不完全,经常存在新旧设备之间不匹配,造成瓶颈现象。
3、机电设备管理基础工作不扎实,考核不严。 4 、执行管理规定不严格,随意性太大。
制表:董小斌 审核:俞平 时间:2007年3月23日
㈡、确认目标:
根据集团公司其他矿机电管理状况和我矿生产的要求,为了保证2007年我们公司原煤产量完成220万吨,我们确定目标值是:
季度生产误时降到80小时以下
课题名称为:提高设备开机率
(三)可行性分析
画图:白常青 审核:俞平
时间:2007年4月6日
经过小组讨论后,根据历年小组活动情况,小组现场实施进展情况见PDCA 循环表,见下表:
表示计划实施进展情况
表示实际实施进展情况
制表人:成云星 审核:俞平 时间:2007年4月20日
(四)原因分析
针对我厂机电管理现状,为达到课题要求,我们多次召开QC 小组会议,从“设备原因、操作水平、管理问题”三个方面,对上述存在的问题进行了定性分析(详见下面分析关联图)。
画图:董小斌 审核:俞平 时间:2007年5月10日
㈣、确定主要原因:
通过以上分析,我们共找出原因5条,那么什么是主要原因呢? 我们对2006年各1-12月类影响生产事故进行了分析,请看统计表和排列图:
生产误时统计表
制表:董小斌 审核:俞平 时间:2007年5月25日
根据调查统计表,作排列图见下图:
生产误时排列图
人员操作不规范 执行规章随意性大 基础工作不扎实 员工责任心差 设备更新投入不足
制表:成云星 审核:俞平 时间:2007年6月2日
从排列图中可以看出,造成生产误时的主要原因是: 1、人员操作不规范; 2、执行规章随意性大。 3、基础工作不扎实 ㈥、制定对策:
制表:董小斌 审核:曹旭亮 时间:2007年6月25日 二、实施阶段(D )
1、为保证职工能坚持正规操作,杜绝损坏机器和配件,我厂加强职工技术培训,认真学习《岗位操作规程》,对操作规程的要点重点学习,讲解不正规操作的危害性,使每个职工基本做到正规操作。
2、针对常见机电事故频繁发生的问题,我们重点加强了周四职工技术培训,由工程技术人员和工人技师讲课,讲解机电设备的构造原理、性能、常见事故的处理与预防,提高职工整体素
质。
3、针对个别职工,因操作不当造成事故影响生产。我们加强了职工的思想教育,教育职工要爱岗敬业,增强责任心,刻苦学习操作技术,杜绝操作失误造成事故。
4、加强机电设备管理,采取包机制,责任到人,严格交接班,保证不把事故交给下一班。
5、检修班对所有设备进行全面检查,发现问题及时处理,对生产班汇报的问题,进行重点处理,保证所有设备可靠、安全。
6、检修班精心组织设备检修,保证生产正规循环。 7、以质量保安全,以安全促生产,争创机电安装和检修精品工程,厂管理人员对工程质量要一丝不苟,严格要求,对达不到优良工程的坚决推倒重来,以保证班班达到优良工程。
8、修改完善我厂的各种经济责任制考核办法.并与工资奖金拄钩,奖罚分明,促进了检修工程质量。
9、加强跟班值班干部巡回检查和考核工作,对查出的问题要严格按制度进行考核,并限期整改,逾期不处理的要再加倍处罚。
三、检查阶段(C ) ㈠、实施效果
经过多半年的实施,效果比较明显,结果见下表:
制表:董小斌 审核:俞平 时间:2007年10月11日
从上面、图表中可以看出:由于加强了设备检修,从三季度开始,达到了目标值:季度生产误时小于80小时的目标。
㈡、经济效益
由于我厂加强了机电检修工作,极大地减少了生产误时,使生产误时减少了近一半,从而促进了我公司原煤产量的提高,由2006年月均16.5万吨,提高到2007年的月产平均19.2万吨,月增产2.7万吨,减去设备材料消耗等成本,按吨煤58元计算,每月就创造效益156.6万元。
㈢、社会效益
由于原煤产量的大幅度的提高,促进了我公司经济效益的提
高,全矿实现了达产达效,实现了历史性的跨越。同时也使得我厂人均工资也有了大幅度的提高,由2005年的人均月工资2269元,提高到2007年的月均3198元,人均月收入提高了929元。产量的提高、工资的增长,促进了广大职工的积极性和责任感的提高,全队形成人人想工作,齐心协力抓生产的大好局面。
四、处理阶段(A ) ㈠、巩固措施
l 、我厂把加强设备检修,重视机电设备工程质量的有关规定纳入到作业规程中去,列入质量标准化工作中,形成制度化。
2、进一步修改完善机电检修制度、巡回检查制度等,认真抓好各项管理制度的落实和现场监督检查,保障各项机电工作的顺利开展。
3、继续抓好职工队伍的技术业务培训工作,提高职工队伍整体素质,以适应现在花生产的需要。
4、同矿有关部门沟通,更换两台橡胶筛,进一步提高原煤的通过能力。
㈡、遗留问题及下步打算:
1、遗留问题:通过这次活动,我们虽然达到了预期日的,但仍存在许多问题,如设备检修质量有时还不稳定,生产误时仍然偏高,职工素质还有待于提高,等等。这些都需要我们进一步努力,逐步去解决。
因此我们的下一个活动课题是:
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