PLC对C5112a立式车床的改造

文章编号:1007-7596(2012)01-0145-02

PLC 对C5112a 立式车床的改造

1

杜鸿博,张

2

(1. 佳木斯水利勘测设计研究院,黑龙江佳木斯154002;2. 黑龙江省水利水电勘测设计研究院,哈尔滨150080)

摘要:介绍了欧姆龙公司的CP1H 可编程控制器在C5112A 立式车床改造中的应用、系统特点、配置、程序编制等问题。改造后的

系统稳定、可靠、维修方便,各项性能指标都能达到或超过原设计的工艺要求。

关键词:C5112A 立车;欧姆龙CP1H ;电气控制;主电路;PCL 代替;程序设计;工艺改造

中图分类号:TGT51文献标识码:B

2)立、M5单独拖动,侧刀架的快速移动由电动机M3、

M6控制。立侧刀架进给控制由双速电机M4、

3)车床附有一台单方向旋转的油泵电动机M1,不运行则其他电机均不可工作。横梁升降由电机M2点动控制。

0前言

C5112a 立式车床车采用接触器、继电器等电气元件进行其自动化程度不高,为完成整套控制部分的功能,各部控制,

分元件需连锁或互锁,但普通继电器元件故障率高,易损坏,给立车的使用和维修均带来极大不便。为了降低故障率,减少维修次数,采用欧姆龙CP1H 型PLC 对C5112a 立车电气系统进行改造,利用PLC 运行稳定、接线简单等优点来进行改善。

2C5112A 车床电气控制系统的主电路

1C5112A 立车电气控制要求

1)工作台电动机M7选用笼型异步电动机,完成工作台主运动的驱动。电动机采用星角起动的方式起动,可正反两个方向旋转。有点动功能,停车时和点动完毕均反接制动。停车状态下,可以通过变速转阀手轮对工作台进行变速,此时工作台电机进行脉动转动。

C5112A 车床的主电路图如图1所示。主电路中有7台电动机。根据控制部分的不同,可分为5部分:第1部分由交流接触器KM1控制油泵电机M1启停;第2部分由交流接触器KM2和KM3构成电动机M2的正反转接线,控制横梁的升降。第3部分由KM12和KM13控制快速电机M3和进给

KM5与KM18电机M4的正反转,而KM4闭合时M4为高速,

闭合为低速。第4部分侧刀架部分与立刀架部分完全相同,

KM10分别为工作台电机M7的星角启动,第5部分KM9、当

KM9、KM11同时闭合则为能耗制动

C5112A 车床的主电路图

均接入PLC 相应的输入口。3PLC 型号选择及硬件连接

经统计,输入端各开关、按钮等器件为21个,这些元件

C5112A 立式车床几乎包括了普通电机的所有控制方

均接入PLC ,为节约PLC 点数,电机保护器触点均接入输出

式,相互之间的联锁环节相当复杂,如油泵电机与其他电机

PLC 器件电路中。输出为13个。IO 地址分配如表1所示,

的联锁、立侧刀架电机的互锁等,为了确保使PLC 作为主要

控制的外部接线图如图2所示。

控制装置后,以上联锁功能都得以保留,所涉及的电器元件

图1

[2011-08-01收稿日期][作者简介]杜鸿博(1979-),女,黑龙江佳木斯人,工程师;张薇(1982-),女,内蒙古呼伦贝尔人,工程师。

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图2

表1

0. 000. 010. 020. 030. 040. 050. 060. 070. 080. 090. 100. 111. 001. 011. 021. 031. 041. 051. 061. 071. 08

PLC 控制的I /O接线图

I /O地址分配

100. 00100. 01100. 02100. 03100. 04100. 05100. 06100. 07101. 00101. 01101. 02101. 03101. 04

油泵接触器KM1横梁升接触器KM2立-进给Ⅰ挡接触器KM3立-进给Ⅱ挡接触器KM4立-进给Ⅰ挡接触器KM5侧-进给Ⅰ挡接触器KM6侧-进给Ⅱ挡接触器KM7工作台主接触器KM8工作台星接接触器KM9工作台角接接触器KM10工作台制动接触器KM11变速锁杆电磁阀1CT 横梁放松电磁铁2CT

4C5112A 车床的PLC 程序设计

油泵停止按钮SB1油泵启动按钮SB2工作台停止铵钮SB3工作台启动铵钮SB4工人笞点动铵钮SB5工作台变速铵钮SB6横梁上升接触器SB7横梁下降接触器SB8立-进给停止铵钮SB9立-进给启动按钮SB10侧-进给停止按钮SB11侧-进给启动铵钮SB13立-进给Ⅰ档旋钮1K. Ⅰ立-进给Ⅱ挡旋钮1K. Ⅱ横梁电磁铁开关HX -J 侧-进给Ⅰ档旋钮2K. Ⅰ侧-进给Ⅱ档旋钮2K. Ⅱ

变速开关HX -BS 横梁上升限位HX -S 横梁下降限位HX -X 横梁与侧刀架间隙限位

根据立式车床的控制要求,将原图中的时间继电器及中间继电器用PLC 内部继电器所代替,并由此简化电路,设计出梯形图。

由于整个梯形图比较复杂,笔者只例举部分进行分析。例如,工作台的星角启动程序如图3所示:

当工作台启动i0. 03按钮按下后,其自锁标志位w0. 01接通并保持,主接触器KM8及星接触器KM9标志位接通,同

3s 后KM9断开,时定时器T3开始计时,同时为避免星角转

换时接触器的延迟造成的短路,特设T4进行4ms 的短延时,在PLC 内部保证了故障的发生。

5结论

对设计出的梯形图,编写相应的指令程序,用编程器进行程序的输入、调试、修改,最后无误的程序用编程器输入PLC 的芯片内。,经操作者及维修人员反馈,采用PLC 取代继电器一接触器控制系统后,减少了电气故障发生率,大大提高了机床的工作可靠性,收到良好的经济效益。

参考文献:

[1]霍罡. 欧姆龙CP1H PLC 应用基础与编程实践[M ]. 北京:机

2008. 械工业出版社,

[2]张万忠. 电器与PLC 控制技术[M ]. 北京:化学工业出版社,

2009.

图3工作台星角启动程序图

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文章编号:1007-7596(2012)01-0145-02

PLC 对C5112a 立式车床的改造

1

杜鸿博,张

2

(1. 佳木斯水利勘测设计研究院,黑龙江佳木斯154002;2. 黑龙江省水利水电勘测设计研究院,哈尔滨150080)

摘要:介绍了欧姆龙公司的CP1H 可编程控制器在C5112A 立式车床改造中的应用、系统特点、配置、程序编制等问题。改造后的

系统稳定、可靠、维修方便,各项性能指标都能达到或超过原设计的工艺要求。

关键词:C5112A 立车;欧姆龙CP1H ;电气控制;主电路;PCL 代替;程序设计;工艺改造

中图分类号:TGT51文献标识码:B

2)立、M5单独拖动,侧刀架的快速移动由电动机M3、

M6控制。立侧刀架进给控制由双速电机M4、

3)车床附有一台单方向旋转的油泵电动机M1,不运行则其他电机均不可工作。横梁升降由电机M2点动控制。

0前言

C5112a 立式车床车采用接触器、继电器等电气元件进行其自动化程度不高,为完成整套控制部分的功能,各部控制,

分元件需连锁或互锁,但普通继电器元件故障率高,易损坏,给立车的使用和维修均带来极大不便。为了降低故障率,减少维修次数,采用欧姆龙CP1H 型PLC 对C5112a 立车电气系统进行改造,利用PLC 运行稳定、接线简单等优点来进行改善。

2C5112A 车床电气控制系统的主电路

1C5112A 立车电气控制要求

1)工作台电动机M7选用笼型异步电动机,完成工作台主运动的驱动。电动机采用星角起动的方式起动,可正反两个方向旋转。有点动功能,停车时和点动完毕均反接制动。停车状态下,可以通过变速转阀手轮对工作台进行变速,此时工作台电机进行脉动转动。

C5112A 车床的主电路图如图1所示。主电路中有7台电动机。根据控制部分的不同,可分为5部分:第1部分由交流接触器KM1控制油泵电机M1启停;第2部分由交流接触器KM2和KM3构成电动机M2的正反转接线,控制横梁的升降。第3部分由KM12和KM13控制快速电机M3和进给

KM5与KM18电机M4的正反转,而KM4闭合时M4为高速,

闭合为低速。第4部分侧刀架部分与立刀架部分完全相同,

KM10分别为工作台电机M7的星角启动,第5部分KM9、当

KM9、KM11同时闭合则为能耗制动

C5112A 车床的主电路图

均接入PLC 相应的输入口。3PLC 型号选择及硬件连接

经统计,输入端各开关、按钮等器件为21个,这些元件

C5112A 立式车床几乎包括了普通电机的所有控制方

均接入PLC ,为节约PLC 点数,电机保护器触点均接入输出

式,相互之间的联锁环节相当复杂,如油泵电机与其他电机

PLC 器件电路中。输出为13个。IO 地址分配如表1所示,

的联锁、立侧刀架电机的互锁等,为了确保使PLC 作为主要

控制的外部接线图如图2所示。

控制装置后,以上联锁功能都得以保留,所涉及的电器元件

图1

[2011-08-01收稿日期][作者简介]杜鸿博(1979-),女,黑龙江佳木斯人,工程师;张薇(1982-),女,内蒙古呼伦贝尔人,工程师。

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图2

表1

0. 000. 010. 020. 030. 040. 050. 060. 070. 080. 090. 100. 111. 001. 011. 021. 031. 041. 051. 061. 071. 08

PLC 控制的I /O接线图

I /O地址分配

100. 00100. 01100. 02100. 03100. 04100. 05100. 06100. 07101. 00101. 01101. 02101. 03101. 04

油泵接触器KM1横梁升接触器KM2立-进给Ⅰ挡接触器KM3立-进给Ⅱ挡接触器KM4立-进给Ⅰ挡接触器KM5侧-进给Ⅰ挡接触器KM6侧-进给Ⅱ挡接触器KM7工作台主接触器KM8工作台星接接触器KM9工作台角接接触器KM10工作台制动接触器KM11变速锁杆电磁阀1CT 横梁放松电磁铁2CT

4C5112A 车床的PLC 程序设计

油泵停止按钮SB1油泵启动按钮SB2工作台停止铵钮SB3工作台启动铵钮SB4工人笞点动铵钮SB5工作台变速铵钮SB6横梁上升接触器SB7横梁下降接触器SB8立-进给停止铵钮SB9立-进给启动按钮SB10侧-进给停止按钮SB11侧-进给启动铵钮SB13立-进给Ⅰ档旋钮1K. Ⅰ立-进给Ⅱ挡旋钮1K. Ⅱ横梁电磁铁开关HX -J 侧-进给Ⅰ档旋钮2K. Ⅰ侧-进给Ⅱ档旋钮2K. Ⅱ

变速开关HX -BS 横梁上升限位HX -S 横梁下降限位HX -X 横梁与侧刀架间隙限位

根据立式车床的控制要求,将原图中的时间继电器及中间继电器用PLC 内部继电器所代替,并由此简化电路,设计出梯形图。

由于整个梯形图比较复杂,笔者只例举部分进行分析。例如,工作台的星角启动程序如图3所示:

当工作台启动i0. 03按钮按下后,其自锁标志位w0. 01接通并保持,主接触器KM8及星接触器KM9标志位接通,同

3s 后KM9断开,时定时器T3开始计时,同时为避免星角转

换时接触器的延迟造成的短路,特设T4进行4ms 的短延时,在PLC 内部保证了故障的发生。

5结论

对设计出的梯形图,编写相应的指令程序,用编程器进行程序的输入、调试、修改,最后无误的程序用编程器输入PLC 的芯片内。,经操作者及维修人员反馈,采用PLC 取代继电器一接触器控制系统后,减少了电气故障发生率,大大提高了机床的工作可靠性,收到良好的经济效益。

参考文献:

[1]霍罡. 欧姆龙CP1H PLC 应用基础与编程实践[M ]. 北京:机

2008. 械工业出版社,

[2]张万忠. 电器与PLC 控制技术[M ]. 北京:化学工业出版社,

2009.

图3工作台星角启动程序图

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