先进控制技术的应用探讨

第24卷增Tg(2)现代化工

Aug.2004

2004年8月

ModemChemicalIndustry

175

先进控制技术的应用探讨

黄春鹏

夏茂森

(中国石化齐鲁分公司信息技术管理部,山东

淄博255408)

摘要:描述了先进控制技术的发展现状以及在生产装置中的技术实现和具体实施规范。以常减压原油蒸馏装置为例,介绍

了实旖先进控制的主要控制器,即常压塔控制器、减压塔控制器及减压支路平衡控制器,给出了变量清单及其控制策略,对先进

控制系统投用前后的效果进行了比较。结果表明,先进控制系统在生产控制中具有平稳操作,实现“卡边”控制,全馏程控制产品质量,提高高附加值产品的收率,降低装置能耗,挖掘生产装置潜力的能力。

关键词:流程工业;先进控制;控制器;常减压原油蒸馏装置中图分类号:TP273

文献标识码:A

文章编号:0253—4320(2004)s2—0175—04

Discussion

on

applicationofadvancedcontroltechnology

HUANGChtin-peng.XIAMao—sen

(Information

TechnologyManageDepartment,SINOPEC

Qih

Company,Zibo

25408,China)

Abstract:Thedevelopment

status

ofadvancedcontroltechnologyrealization

and

concrete

implementstandardinproduc—

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are

described.Taking

an

exampleofthe

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controlapplicationintheatmosphericandvacuumcrudedistillation

unitintheSINOPEC

QiluCompany,threecontrollers

are

built,includingthe

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controlsystemsarecompared.ne

resultsshowthattheapplicationoftheadvancedcontrol

on

refinery

processunits

can

stabilizeproduction,block

side

to

control,improvetheproductqualitythroughthefulldistillation,improve

theyieldofadd-valuedproducts,reducethe

energyconsumption,exploitfurtherthepotentialitiesofunits.

Keywords:process

industry;advanced

control;controUer;atmosphericandvacuumcrudedistillationunit

先进控制技术是采用矩阵控制理论,通过装置(MPHC)和动态矩阵控制(DMC),以及进一步发展的阶跃测试,收集大量数据,进行模型辨识,建立多个多变量预测控制系统的应用,使得过程控制达到了变量之间的关联模型,将被控对象作为一个整体来一个新水平。这一时期的控制理论在深度和广度上处理,然后在比例一积分一微分(PID)单回路控制之上有了许多进展,比如鲁棒控制、非线性控制、预测控建立一个或几个大的控制器,同时兼顾到多个变量制在理论上都有重大突破幢J。

之间相互变化的能力和设备能力,经过预测、优化出20世纪90年代以来,过程控制正以前所未有调节量后在线传输到PID控制器的设定点上,对整的速度和规模迅速发展,主要表现在如下几个方面:个装置进行统一协调控制。根据经验,先进控制系①传统的集散控制系统(DCS)正在走向国际统一标统的实施可大大提高生产过程的平稳性,操作参数准的开放式系统,形成了具有国际标准的现场总线的波动方差可减少50%,投资回报率一般为6~12系统。②生产装置实施先进控制成为发展的主流。以多变量预测控制为代表的先进控制策略的提出并“安、稳、长、满、优”,进一步增强企业竞争力…。

成功应用,使系统运行在最佳工况,实现了“卡边生产”。③过程优化受到普遍的关注。在连续过程工业中,整个生产过程存在着装置间的物流分配和能先进控制是过程控制发展的一个重要阶段,也量平衡等一系列的问题,借助优化可使得整个生产过程获得较大的经济效益。目前在过程优化中,主要是稳态优化,采用静态模型进行离线或在线优化计算。④综合自动化系统建设。集常规控制、先进控制、过程优化、生产调度、企业管理、经营决策等功

作者简介:黄春鹏(1962一),男,大学,高级工程师,主要从事计算机集成控制系统,先进控制技术等研究,0533—7588171,huangcp@mail.qilu.com.an。

个月。先进控制系统可以使企业在更高水平上实现l先进控制技术的发展

是过程控制的一项重要内容。过程控制的发展是与控制理论、仪表、计算机、网络以及有关学科(例如生产工艺机理研究)的发展紧密相关的。20世纪70年代末Richalet等提出的模型预测启发式控制

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现代化工

第24卷增刊(2)

能于一体的综合自动化成为当前过程控制发展的趋

势‘3|。

2先进控制实施技术

目前在过程控制中,90%以上的控制回路都是

PID类型,包括较高级的自整定PID控制、解耦PID控制等。在过程控制中有一些控制回路,将直接影响到产品质量和装置运行的可靠性与安全性。针对生产过程控制的要求,各种新型的控制策略和控制系统应运而生,如预测控制、质量控制、鲁棒控制、容错控制、基于人工智能技术的控制系统等。这里主要介绍目前过程控制中经常应用的几项先进控制技术。作为一个完整的先进控制系统,除实施平台之外,可能是一项或者几项控制技术的有机结合。

2.1预测控制

预测控制的基本原理是模型预测、滚动优化和反馈校正,它需要过程的动态模型。因只强调模型能根据过程的历史信息和未来输入预测未来输出的功能,不重视模型的结构,故保持了基于优化的控制思想,但局限于有限时段。通过在线重复优化和反馈校正,及时校正建模误差及其他不确定性造成的影响,但对一般系统鲁棒性和稳定性较难分析。在控制方案实施上要求阶跃响应或脉冲响应试验,有的生产过程不能做到。基于对象输入输出数据离线或在线辨识的广义预测控制(GPC)克服了上述缺陷,并作为一种具有代表性的预测控制算法之一,被广泛应用于过程工业中。目前,GPC都是以线性系统作为被控对象,对于弱非线性系统,一般仍能取得较好的控制效果,但对一些强非线性系统,难以奏效。对此,非线性的广义预测控制研究最近已开始受到重视,这方面研究主要有:基于Hammerstein模型广义预测控制、基于Lmopdp模型广义预测控制、基于神经元网络的非线性系统广义预测控制,还有基于双线性模型、多模型等多种方法。2.2鲁棒控制、容错控制与鲁棒容错控制

在过程建模中,由于对象的复杂性通常存在着建模误差,装置在实际运行中还会受到运行条件变化等多种不定性的影响。为此,控制系统的鲁棒性是普遍关注的问题。针对这一要求,许多学者就基于代数方法、区间矩阵稳定性、H∞控制、状态空间法、传递函数法等对线性不确定系统的鲁棒控制器分析与设计进行了深入的研究,并有一些工程应用。但是对非线性不确定系统的鲁棒控制研究尚有差距。近年来,综合利用故障检测、控制结构重组及硬

件冗余等方法的容错控制成为过程控制理论研究和

应用的热点。

2.3软测量与质量控制

在过程控制中,有些控制的过程变量,如聚合物平均相对分子质量、精馏塔的塔顶和塔底产品的某些组分及许多产品质量的变量(如航空煤油干点、汽

油于点、柴油倾点等),在现有技术条件下难以直接

测量或不易快速测量,只能通过控制其他可测量变量间接地保证质量要求。采用软测量方法可以揭示这些不可测变量与操作参数(如温度、压力、流量等)之间的关系。软测量的实质是通过离线或在线数据建立被测量参数与影响该参数的其他操作参数之间的数学模型。目前,建立软测量模型的主要方法是非线性回归、部分最小二乘回归、主元回归、神经元网络等。

2.4生产过程的智能控制

在过程工业中,由于过程机理复杂,运行工况变化较大,数学建模往往非常困难。在实际过程控制中,有些操作参数的调整在很大程度上依赖于人工的经验进行。自20世纪80年代中期以来,基于人工智能的控制方法已经逐渐受到了重视,专家控制、模糊控制在过程工业中也已经有了成功的应用,尤其基于人工智能与PID控制策略结合的智能PID控制器已经有产品商品化。基于人工神经元网络的各种控制策略已得到广泛的研究,但是工程应用尚不够。模糊推理与神经网络融合构成的模糊神经控制器显示了很强的生命力。当前,智能控制研究和应用正处于一个兴旺的时期,许多仿真研究和应用实例表明智能控制在解决复杂系统方面极具潜力。

3应用实例

下面以炼油常减压装置为例介绍实施先进控制的主要控制器、变量清单及其控制策略,并给出了先进控制系统投用前后的效果比较。3.1主要控制器、变量清单及其控制策略

常减压装置是原油分离的龙头装置,它将原油经电脱盐、原料预热、加热炉、常压塔、减压炉、减压塔等单元后分离为各种轻质产品或中间产品。常减压装置是一个物理变化的过程,因而也是实施先进控制较为简单的装置。常减压装置前后单元间的界限较为明显,联系也不够密切,因而既可以只用一个控制器对全装置实施先进控制,也可用多个控制器以单元为单位实施先进控制,如将常压塔或常压单元作为一个单元用一个控制器来控制,而对减压塔

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黄春鹏等:先进控制技术的应用探讨

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或减压单元则采用另外一个控制器。

常减压装置实施先进控制的主要控制器变量清单如表1和表2所示。

表1常压塔多变量控制器的变量清单

表2减压塔多变量控制器的变量清单

常压塔多变量控制器的控制策略为:选择顶温TIC002作为受控变量是为了防止顶温低于105℃时的水蒸气凝结而导致设备腐蚀;控制常顶产品的ATOPD90点和常一线产品的ASDlD90是为了保证常顶产品和常一线产品干点质量指标;ASD2FLASH、ASD2POUR为常二线产品的闪点(不低于72℃)和凝点(不大于一20℃);ASD3FLASH、ASD3POUR分别为

常三线产品的闪点和凝点;选择常三线产品的350℃馏出量ASD3T350(不低于68%)是为了保证常三线产品不至于太重;APIi2RAT为常二线汽提蒸汽与产品比值,选择它的目的是为了在保证常二线闪点的前提下,尽量减少汽提蒸汽量,以达到节能的目的;而F1006和F1040则作为优化变量参与鲁棒多变量预估控制技术(RMPCT)的优化计算;在操纵变量

中,顶回流FIC005、中段回流FIC007和FIC008调整

全塔热负荷的合理分配;FIC009、FIC010和FIC011作为常压一、二、三线的抽出量,可以在小范围内调整产品质量;而常二线汽提蒸汽FIC026—2则用于调整常二线轻柴油的闪点。

减压塔多变量控制器的控制策略为:减一线有时为重柴油,因而必须控制其闪点VSDlFLASH不低于72℃,并控制其350℃馏出量VSDl350不低于72%,以防止柴油过重;控制二线10%点VSD2D10和90%点VSD2D90是为了控制减二线产品的馏程,以保证其馏程较为稳定;而三线残炭VSD3CC是为了保证三线产品不至于过重而导致下游装置的催化

剂失活;VPF4RAT是减四线馏出量与进料的比值,控制该比值是为了保证减压装置具有足够的拔出率;控制FIC0150P是为了防止二中阀位饱和;而F1016、F1018、F1019、F1017和F1020则是作为优化变量参与RMPCT的优化计算;在操纵变量中,FIC015、FIC037、FIC013和FIC014可调节全塔热负荷的合理分配,以控制全塔的操作;减压炉出口的温度TIC006则控制减压塔的原料气化比;减压总进料流量VHTPBCT作为干扰变量为减压RMPCT提供前馈信息。其他,如质量控制计算方法、支炉平衡、非线性液面控制不再一一介绍。

常减压装置先进控制系统投用后,装置操作更加趋于安全、平稳;产品质量控制稳定,实现了“卡边”控制,对3。航空煤油生产、一104军用柴油生产实现了全馏程控制;提高了装置的处理量和收率,轻油收率提高0.19%,总拔出率提高0.22%;降低了装置能耗。该先进控制系统自投用以来,投用率达

到了95%以上,实施先进控制技术前后的效果比较

如下:

(1)在原油加工量一定的前提下,先进控制器能够根据约束条件,提高装置的轻油收率和总拔出

率。

从表3中可以看出,投用先进控制系统后轻油收率提高0.19%,总拔出率提高0.22%。

3.2先进控制投用效果比较

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现代化工

第24卷增TU(2)

表3常减压装置物料平衡

(2)确保产品质量,实现生产“卡边”操作先进控制系统投用前,常减压装置产品质量均合格,但在先进控制系统投用后,常压侧线产品质量实现了“卡边”控制,同时产品质量控制更加稳定,主要体现在常一线干点、常二线干点、常三线350。C馏出量,具体情况见图1。

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先进控制系统投用前后常一线干点对比

从图1中看出,在先进控制系统投用前,常一线干点最高为252。C,最低为240。C;投用后,常一线干点最高为252。C,最低为245℃,常一线干点控制更

加稳定。

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H-305

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1一投用前;2一投用后

图2

先进控制系统投用前后常二线干点对比

从图2中看出,在先进控制系统投用前,常二线

干点最高为317℃,最低为299℃;投用后,常二线于点最高为310。C,最低为303℃,常一线干点控制更加稳定。同时实现了产品质量“卡边”控制(常二线军用柴油方案要求控制干点不大于310℃。

(3)常三线350。C馏出量实现精度控制

先进控制系统投用以来,常三线350℃馏出量基本控制在70%左右,具体对比情况如图3所示。

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先进控制技术的应用探讨

作者:

作者单位:

黄春鹏, 夏茂森

中国石化齐鲁分公司信息技术管理部(山东淄博)

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1. 周双喜.ZHOU Shuang-xi Infoplus.21实时数据库在钢铁企业数据采集系统中的应用[期刊论文]-甘肃冶金2007,29(3)

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6. 曲非非.綦希林 先进控制技术在工业生产中的应用[期刊论文]-微计算机信息(测控仪表自动化)2003,19(8)7. 孙葆琪 先进控制技术的几种控制策略[期刊论文]-河南科技2008(7)

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夏茂森

(中国石化齐鲁分公司信息技术管理部,山东

淄博255408)

摘要:描述了先进控制技术的发展现状以及在生产装置中的技术实现和具体实施规范。以常减压原油蒸馏装置为例,介绍

了实旖先进控制的主要控制器,即常压塔控制器、减压塔控制器及减压支路平衡控制器,给出了变量清单及其控制策略,对先进

控制系统投用前后的效果进行了比较。结果表明,先进控制系统在生产控制中具有平稳操作,实现“卡边”控制,全馏程控制产品质量,提高高附加值产品的收率,降低装置能耗,挖掘生产装置潜力的能力。

关键词:流程工业;先进控制;控制器;常减压原油蒸馏装置中图分类号:TP273

文献标识码:A

文章编号:0253—4320(2004)s2—0175—04

Discussion

on

applicationofadvancedcontroltechnology

HUANGChtin-peng.XIAMao—sen

(Information

TechnologyManageDepartment,SINOPEC

Qih

Company,Zibo

25408,China)

Abstract:Thedevelopment

status

ofadvancedcontroltechnologyrealization

and

concrete

implementstandardinproduc—

tionplant

are

described.Taking

an

exampleofthe

advanced

controlapplicationintheatmosphericandvacuumcrudedistillation

unitintheSINOPEC

QiluCompany,threecontrollers

are

built,includingthe

one

ofatmospherictower,thebalanced

one

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vacuum’sspurtrackandthe

one

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tower.仆e

variablelistingandcontrolstrategyisgiven.andtheeffectsofbefore

and

afterusing

advanced

controlsystemsarecompared.ne

resultsshowthattheapplicationoftheadvancedcontrol

on

refinery

processunits

can

stabilizeproduction,block

side

to

control,improvetheproductqualitythroughthefulldistillation,improve

theyieldofadd-valuedproducts,reducethe

energyconsumption,exploitfurtherthepotentialitiesofunits.

Keywords:process

industry;advanced

control;controUer;atmosphericandvacuumcrudedistillationunit

先进控制技术是采用矩阵控制理论,通过装置(MPHC)和动态矩阵控制(DMC),以及进一步发展的阶跃测试,收集大量数据,进行模型辨识,建立多个多变量预测控制系统的应用,使得过程控制达到了变量之间的关联模型,将被控对象作为一个整体来一个新水平。这一时期的控制理论在深度和广度上处理,然后在比例一积分一微分(PID)单回路控制之上有了许多进展,比如鲁棒控制、非线性控制、预测控建立一个或几个大的控制器,同时兼顾到多个变量制在理论上都有重大突破幢J。

之间相互变化的能力和设备能力,经过预测、优化出20世纪90年代以来,过程控制正以前所未有调节量后在线传输到PID控制器的设定点上,对整的速度和规模迅速发展,主要表现在如下几个方面:个装置进行统一协调控制。根据经验,先进控制系①传统的集散控制系统(DCS)正在走向国际统一标统的实施可大大提高生产过程的平稳性,操作参数准的开放式系统,形成了具有国际标准的现场总线的波动方差可减少50%,投资回报率一般为6~12系统。②生产装置实施先进控制成为发展的主流。以多变量预测控制为代表的先进控制策略的提出并“安、稳、长、满、优”,进一步增强企业竞争力…。

成功应用,使系统运行在最佳工况,实现了“卡边生产”。③过程优化受到普遍的关注。在连续过程工业中,整个生产过程存在着装置间的物流分配和能先进控制是过程控制发展的一个重要阶段,也量平衡等一系列的问题,借助优化可使得整个生产过程获得较大的经济效益。目前在过程优化中,主要是稳态优化,采用静态模型进行离线或在线优化计算。④综合自动化系统建设。集常规控制、先进控制、过程优化、生产调度、企业管理、经营决策等功

作者简介:黄春鹏(1962一),男,大学,高级工程师,主要从事计算机集成控制系统,先进控制技术等研究,0533—7588171,huangcp@mail.qilu.com.an。

个月。先进控制系统可以使企业在更高水平上实现l先进控制技术的发展

是过程控制的一项重要内容。过程控制的发展是与控制理论、仪表、计算机、网络以及有关学科(例如生产工艺机理研究)的发展紧密相关的。20世纪70年代末Richalet等提出的模型预测启发式控制

176

现代化工

第24卷增刊(2)

能于一体的综合自动化成为当前过程控制发展的趋

势‘3|。

2先进控制实施技术

目前在过程控制中,90%以上的控制回路都是

PID类型,包括较高级的自整定PID控制、解耦PID控制等。在过程控制中有一些控制回路,将直接影响到产品质量和装置运行的可靠性与安全性。针对生产过程控制的要求,各种新型的控制策略和控制系统应运而生,如预测控制、质量控制、鲁棒控制、容错控制、基于人工智能技术的控制系统等。这里主要介绍目前过程控制中经常应用的几项先进控制技术。作为一个完整的先进控制系统,除实施平台之外,可能是一项或者几项控制技术的有机结合。

2.1预测控制

预测控制的基本原理是模型预测、滚动优化和反馈校正,它需要过程的动态模型。因只强调模型能根据过程的历史信息和未来输入预测未来输出的功能,不重视模型的结构,故保持了基于优化的控制思想,但局限于有限时段。通过在线重复优化和反馈校正,及时校正建模误差及其他不确定性造成的影响,但对一般系统鲁棒性和稳定性较难分析。在控制方案实施上要求阶跃响应或脉冲响应试验,有的生产过程不能做到。基于对象输入输出数据离线或在线辨识的广义预测控制(GPC)克服了上述缺陷,并作为一种具有代表性的预测控制算法之一,被广泛应用于过程工业中。目前,GPC都是以线性系统作为被控对象,对于弱非线性系统,一般仍能取得较好的控制效果,但对一些强非线性系统,难以奏效。对此,非线性的广义预测控制研究最近已开始受到重视,这方面研究主要有:基于Hammerstein模型广义预测控制、基于Lmopdp模型广义预测控制、基于神经元网络的非线性系统广义预测控制,还有基于双线性模型、多模型等多种方法。2.2鲁棒控制、容错控制与鲁棒容错控制

在过程建模中,由于对象的复杂性通常存在着建模误差,装置在实际运行中还会受到运行条件变化等多种不定性的影响。为此,控制系统的鲁棒性是普遍关注的问题。针对这一要求,许多学者就基于代数方法、区间矩阵稳定性、H∞控制、状态空间法、传递函数法等对线性不确定系统的鲁棒控制器分析与设计进行了深入的研究,并有一些工程应用。但是对非线性不确定系统的鲁棒控制研究尚有差距。近年来,综合利用故障检测、控制结构重组及硬

件冗余等方法的容错控制成为过程控制理论研究和

应用的热点。

2.3软测量与质量控制

在过程控制中,有些控制的过程变量,如聚合物平均相对分子质量、精馏塔的塔顶和塔底产品的某些组分及许多产品质量的变量(如航空煤油干点、汽

油于点、柴油倾点等),在现有技术条件下难以直接

测量或不易快速测量,只能通过控制其他可测量变量间接地保证质量要求。采用软测量方法可以揭示这些不可测变量与操作参数(如温度、压力、流量等)之间的关系。软测量的实质是通过离线或在线数据建立被测量参数与影响该参数的其他操作参数之间的数学模型。目前,建立软测量模型的主要方法是非线性回归、部分最小二乘回归、主元回归、神经元网络等。

2.4生产过程的智能控制

在过程工业中,由于过程机理复杂,运行工况变化较大,数学建模往往非常困难。在实际过程控制中,有些操作参数的调整在很大程度上依赖于人工的经验进行。自20世纪80年代中期以来,基于人工智能的控制方法已经逐渐受到了重视,专家控制、模糊控制在过程工业中也已经有了成功的应用,尤其基于人工智能与PID控制策略结合的智能PID控制器已经有产品商品化。基于人工神经元网络的各种控制策略已得到广泛的研究,但是工程应用尚不够。模糊推理与神经网络融合构成的模糊神经控制器显示了很强的生命力。当前,智能控制研究和应用正处于一个兴旺的时期,许多仿真研究和应用实例表明智能控制在解决复杂系统方面极具潜力。

3应用实例

下面以炼油常减压装置为例介绍实施先进控制的主要控制器、变量清单及其控制策略,并给出了先进控制系统投用前后的效果比较。3.1主要控制器、变量清单及其控制策略

常减压装置是原油分离的龙头装置,它将原油经电脱盐、原料预热、加热炉、常压塔、减压炉、减压塔等单元后分离为各种轻质产品或中间产品。常减压装置是一个物理变化的过程,因而也是实施先进控制较为简单的装置。常减压装置前后单元间的界限较为明显,联系也不够密切,因而既可以只用一个控制器对全装置实施先进控制,也可用多个控制器以单元为单位实施先进控制,如将常压塔或常压单元作为一个单元用一个控制器来控制,而对减压塔

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或减压单元则采用另外一个控制器。

常减压装置实施先进控制的主要控制器变量清单如表1和表2所示。

表1常压塔多变量控制器的变量清单

表2减压塔多变量控制器的变量清单

常压塔多变量控制器的控制策略为:选择顶温TIC002作为受控变量是为了防止顶温低于105℃时的水蒸气凝结而导致设备腐蚀;控制常顶产品的ATOPD90点和常一线产品的ASDlD90是为了保证常顶产品和常一线产品干点质量指标;ASD2FLASH、ASD2POUR为常二线产品的闪点(不低于72℃)和凝点(不大于一20℃);ASD3FLASH、ASD3POUR分别为

常三线产品的闪点和凝点;选择常三线产品的350℃馏出量ASD3T350(不低于68%)是为了保证常三线产品不至于太重;APIi2RAT为常二线汽提蒸汽与产品比值,选择它的目的是为了在保证常二线闪点的前提下,尽量减少汽提蒸汽量,以达到节能的目的;而F1006和F1040则作为优化变量参与鲁棒多变量预估控制技术(RMPCT)的优化计算;在操纵变量

中,顶回流FIC005、中段回流FIC007和FIC008调整

全塔热负荷的合理分配;FIC009、FIC010和FIC011作为常压一、二、三线的抽出量,可以在小范围内调整产品质量;而常二线汽提蒸汽FIC026—2则用于调整常二线轻柴油的闪点。

减压塔多变量控制器的控制策略为:减一线有时为重柴油,因而必须控制其闪点VSDlFLASH不低于72℃,并控制其350℃馏出量VSDl350不低于72%,以防止柴油过重;控制二线10%点VSD2D10和90%点VSD2D90是为了控制减二线产品的馏程,以保证其馏程较为稳定;而三线残炭VSD3CC是为了保证三线产品不至于过重而导致下游装置的催化

剂失活;VPF4RAT是减四线馏出量与进料的比值,控制该比值是为了保证减压装置具有足够的拔出率;控制FIC0150P是为了防止二中阀位饱和;而F1016、F1018、F1019、F1017和F1020则是作为优化变量参与RMPCT的优化计算;在操纵变量中,FIC015、FIC037、FIC013和FIC014可调节全塔热负荷的合理分配,以控制全塔的操作;减压炉出口的温度TIC006则控制减压塔的原料气化比;减压总进料流量VHTPBCT作为干扰变量为减压RMPCT提供前馈信息。其他,如质量控制计算方法、支炉平衡、非线性液面控制不再一一介绍。

常减压装置先进控制系统投用后,装置操作更加趋于安全、平稳;产品质量控制稳定,实现了“卡边”控制,对3。航空煤油生产、一104军用柴油生产实现了全馏程控制;提高了装置的处理量和收率,轻油收率提高0.19%,总拔出率提高0.22%;降低了装置能耗。该先进控制系统自投用以来,投用率达

到了95%以上,实施先进控制技术前后的效果比较

如下:

(1)在原油加工量一定的前提下,先进控制器能够根据约束条件,提高装置的轻油收率和总拔出

率。

从表3中可以看出,投用先进控制系统后轻油收率提高0.19%,总拔出率提高0.22%。

3.2先进控制投用效果比较

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表3常减压装置物料平衡

(2)确保产品质量,实现生产“卡边”操作先进控制系统投用前,常减压装置产品质量均合格,但在先进控制系统投用后,常压侧线产品质量实现了“卡边”控制,同时产品质量控制更加稳定,主要体现在常一线干点、常二线干点、常三线350。C馏出量,具体情况见图1。

2S5

芝250

《I-F

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美丝壤叁

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时刻

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图1

先进控制系统投用前后常一线干点对比

从图1中看出,在先进控制系统投用前,常一线干点最高为252。C,最低为240。C;投用后,常一线干点最高为252。C,最低为245℃,常一线干点控制更

加稳定。

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图2

先进控制系统投用前后常二线干点对比

从图2中看出,在先进控制系统投用前,常二线

干点最高为317℃,最低为299℃;投用后,常二线于点最高为310。C,最低为303℃,常一线干点控制更加稳定。同时实现了产品质量“卡边”控制(常二线军用柴油方案要求控制干点不大于310℃。

(3)常三线350。C馏出量实现精度控制

先进控制系统投用以来,常三线350℃馏出量基本控制在70%左右,具体对比情况如图3所示。

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先进控制技术的应用探讨

作者:

作者单位:

黄春鹏, 夏茂森

中国石化齐鲁分公司信息技术管理部(山东淄博)

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